近日,江河紙業(yè)又在企業(yè)的熱電公司改造上“秀”了一把,完成了氣體輸灰系統(tǒng)的投運(yùn),不但改變了過去“沙塵暴”般的工作環(huán)境,還變廢為寶創(chuàng)造了客觀的經(jīng)濟(jì)效益。到底怎么回事呢?
由于原放灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)的弊端,過去江河紙業(yè)熱電公司的放灰工作一直是讓人比較頭痛的問題。原設(shè)計(jì)的放灰系統(tǒng)是利用除塵灰倉下長螺旋送灰至噴水系統(tǒng)進(jìn)行加濕攪拌,該系統(tǒng)看似沒有多大難度,但操作起來十分困難。噴水多了猶如泥石流一般傾流而下難以收集裝車,噴水少了放灰時猶如沙塵暴一樣遮天蔽日,噴水量的大小和下灰量的多少很難控制到恰到好處。即使偶然干濕正好,因?yàn)闆]有利用價(jià)值,如何處理又成了一大負(fù)擔(dān)。且由于灰量大,裝載機(jī)工作量大、費(fèi)用較高,工作過后地上一片狼藉,現(xiàn)場衛(wèi)生根本無法清理。且該系統(tǒng)因使用頻繁設(shè)備故障率更是高之又高,對整個熱電的工作及環(huán)境造成了巨大威脅,工人們更是怨聲載道。
2015年7月經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的多方考察,結(jié)合公司的實(shí)際情況積極與廠家進(jìn)行溝通共同設(shè)計(jì)了一套氣力輸灰系統(tǒng),工程總費(fèi)用約110萬元??紤]到公司資金情況,大膽提出核心設(shè)備工程公司購買,其它輔助設(shè)備(儲灰罐、輸灰管、電氣設(shè)備)等江河自己購買、安裝,料封泵由原設(shè)計(jì)的24臺壓縮到18臺,羅茨風(fēng)機(jī)由原設(shè)計(jì)的6臺壓縮到4臺,整個項(xiàng)目節(jié)約費(fèi)用30萬元左右。經(jīng)過兩個多月的緊張施工及調(diào)試,整個系統(tǒng)于9月中旬全部投運(yùn)。該系統(tǒng)是利用羅茨風(fēng)機(jī)產(chǎn)生空氣動力,將煤粉灰通過密閉管道輸送到儲灰罐,然后通過卸料系統(tǒng)將粉煤灰直接放入密閉的灰罐車中,且灰罐上方裝有氣灰分離裝置及收塵風(fēng)機(jī),確保在氣體輸送及卸料過程中不產(chǎn)生二次揚(yáng)塵污染。由于該系統(tǒng)自動化程度較高,設(shè)計(jì)合理,維修率低,大大降低了工人勞動強(qiáng)度。因該系統(tǒng)完全密閉運(yùn)行,放出的干灰利用價(jià)值高,備受客戶青睞,是建筑行業(yè)理想的添加輔料。初步估算投資成本一年可收回,此項(xiàng)目的投入運(yùn)行不僅改善了工作環(huán)境,降低了人工及二次搬運(yùn)成本,且為公司每年創(chuàng)造100余萬元效益,真正實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢料變廢為寶的可持續(xù)利用,利國利民。